1 注水系统简介
油田注水系统由两台注水泵A/B 组成,注水泵采用的是重庆水泵厂生产的自平衡离心泵,电动机采用的是佳木斯电机有限公司生产中压电机,电机型号:YPT500-2H-W,功率:800KW,电压:AC 6.3KV,电流88.7A,频率:50Hz,电机接线方式为Y。启动方式为变频/ 工频启动。
从“自强号”拆卸过来的注水泵(下称C 泵)为进口泵。
C 泵电机型号:AHTA-450LK-02A, 功率:630 KW, 电压:
AC 4.16KV,频率:60HZ,电流:99A,电机接线方式为Y。
2 注水系统存在的问题
从“自强号”拆卸过来的泵的电机参数为4.16KV,60Hz,与平台电力制式(6.3KV,50Hz)不相符合。因而整个注水系统存在以下几个问题:
(1)注水泵非正常停机时,容易造成泵非驱动端轴承及轴瓦烧毁。机组在运行时各项温度处于偏高状态,易产生综合关断,及电网卸载造成停机等因素使注水泵的故障率进一步增加。
(2)随着油田注水量的增加及注水压力的提高,注水泵50Hz 运行已不能满足注水要求,必须提至55hz 左右才能达到要求。但电机长时间超频运行,对电机绝缘性能及使用寿命会造成一定的损伤。
(3)新增注水C 泵和平台现有电力制式不符,且原有上广电变频器不能输出4.16KV,60Hz 电源。
鉴于以上各方面的综合考虑,油田决定对原注水系统进行变频改造,从而使注水系统能更好的安全运行,保障油田注水。
3 “一变三控”系统改造
3.1 变频器介绍
本次变频改造采用罗克韦尔品牌的PowerFlex 6000 系列高压变频器,主要由控制柜、功率单元柜、隔离移相变压器、远控操作箱等部分组成。PowerFlex 6000 系列高压大功率变频器,为电压源型高压变频器。它采用多脉冲整流、多重化PWM、单元串联叠加的多电平拓扑结构。具有高功率因数、低谐波污染的特点,输入和输出电流波形均接近正弦波。
3.2 “一拖三”改造实施方案
本次改造主要的工作有:拆除旧变频器, 新增一台PowerFlex 6000 系列高压变频器,新增C 泵输出柜,30 余条动力电缆及控制电缆铺设,保护互锁功能添加、海水盘及中控逻辑修改、变频器散热风道改造。由于海上油田平台空间有限,故对油田的原注水系统采用“一变三控”的方式进行改造。不仅节省了平台有限的空间,同时也降低此次改造的费用。改造后的电气控制图纸(如图1)。
一带三变频系统,控制驱动相对应的3 台注水泵变频运行,实现变频软启、调频。
3.2.1 系统主回路改造
(1)变频进线柜:变频进线柜采用真空接触器结构,简单实用,当变频器故障报警及泵机组出现综合关断报警需要切断电源时,可发出停止信号,使真空断路器断开,以达到保护变频器和泵机组的目的。
(2)旁路柜:采用原旁路柜作为改造后的A/B 泵工/ 变频柜,需要对其控制回路进行改造。新增一面中压柜作为C泵变频输出柜。
图1 改造后的注水系统“一拖三”系统单线图
3.2.2 系统控制回路改造
(1)原有的两台注水泵旁路柜进行改造,使5 台真空接触器(KM1、KM2、KM3、KM4、KM5)具有互锁功能,及任意一台注水泵启动(不管是变频启动还是工频启动)运行后,其他两台注水泵均不能启动。
(2)通过选泵信号,变频器自动切换修改相应的变频参数(A/B 泵电机参数:6.3KV/50Hz/88.7A ;C 泵电机参数:
4.16KV/60Hz/99A),达到同一台变频器能控制启动两台不同电力制式的注水泵。
(3)注水A/B 泵保持原有启动控制逻辑,即变频器无故障时通过变频器实现软起、调频,当变频器故障时通过旁路柜实现工频直接启动。
(4)新增注水C 泵只能通过变频器软起、调频,不能工频直接启动。
4 新系统在平台上的应用
该改造项目于15 年7 月开始实施,经过2 个多月的安装调试,各种参数和功能达到设计要求,经过一年半的投入运行及运用效果来看,其优越性主要体现在:操作方便,易于观察。
变频器的运行参数都可以在显示触摸屏上显示,如运行频率、输出电压、输出电流等。人机界面操作简单明了;变频器运行稳定,性能良好;降低整个注水系统的维护费用,延长了电机、泵及管线阀门的使用寿命;提高油田注水系统的稳定性。
5 结语
该项目完成后,新增注水C 泵完全达到使用要求,而且运行状态良好。达到一用两备目的,不仅提高平台注水的稳定性,相应地延长了电机使用寿命、降低机组的故障率,大大降低了维护工作量和维护成本。而且把闲置泵充分的利用起来,节约了大量的采购费用。
参考文献:
[1] 孙刚.AB变频器及其控制技术[M].北京:机械工业出版社,2012.
[2] 孙建忠.电机与拖动[M].北京:机械工业出版社,2013.