(江阴兴澄特种钢铁有限公司,江苏 江阴 214400)
摘. . 要:本文主要分析了立轧机的压头滑动轴承异常磨损的产生因素,通过技术改进,消除了原有设计缺陷,提升了立轧机运行的稳定性。
关键词:压头;滑动轴承;轧辊?
前言:
某钢铁企业装备了一台重型立辊轧机,由意大利达涅利公司进行设计,其主要作用是通过电动压下装置和液压 AWC 系统,高速高响应控制轧辊开口度,实现沿轧件长度方向上的宽度自动控制,以提高钢板的宽度精度,提高钢板成材率。
1 问题的提出:
生产过程中,操作界面跟踪发现:立轧机操作侧轧辊的平衡油缸位移传感器数值随着时间的推移,上下油缸数值偏差越来越大,一个星期时间偏差从零到 4 毫米。现场检测操作侧下压头温度异常,约90 度,停机解体发现滑动轴承异常磨损,导致润滑回油管路堵塞。
检修更换滑动轴承,处理润滑管路后,同样的问题再次发生。
主传动装置 轧辊平衡装置 压下装置
图 1 立轧机总图
2 立轧机设备结构介绍:
立轧机主要由压下装置,轧辊平衡装置,主传动装置等部件组成( 见图 1)。压下装置采用 2 台电机分别驱动丝杠旋转,实现轧辊的辊缝调整,电气同步。操作侧轧辊平衡装置采用 2 个油缸(序号 1)组成回拉机构,消除压头、丝杠(序号 2)和铜螺母等机械零件的配合间隙,减少轧制时的冲击载荷(见图 2)。锥齿轮箱(序号 6)通过悬挂螺栓和平键定位在平衡梁(序号 4)上,锥齿轮箱的输出轴带动轧辊旋转。轧辊装配通过滚轮悬挂在牌坊的上横梁上,轧辊重量通过轧辊压板螺栓(序号 5)传递到上圆锥滚子轴承上,再通过轴承传递到上轴承座,由牌坊的上横梁承受(见图 3)。压头内部的滑动轴承采用稀油润滑(见图 4),合金钢表面渗氮耐磨处理,凹面轴承采用特殊铜合金材料。
图 2 部件装配图?????图 3 轧辊装配
图 4 压头内部的滑动轴承
3 滑动轴承异常磨损的原因分析:
现象:操作侧和传动侧压头的滑动轴承共有 4 件,仅仅操作侧下滑动轴承出现异常,而且更换新备件后,故障仍然存在。
3.1 经过检查润滑回路未发现异常,初步排除润滑系统问题。
3.2 滑动轴承多次更换备件后,故障仍然存在,初步排除备件质量问题。
3.3 从设备结构分析,下传动立轧机的下压头实际承载比上压头大,经过测算大于 30%,但是传动侧下压头无异常,说明操作侧下压头出现了异常负载。
3.3.1 检查操作侧下回拉油缸工作状态,压力高低压切换正常。
3.3.2 检查操作侧和传动侧轧辊对中情况,轧制负载无异常。
3.3.3 通过对轧辊装配图分析,只有一种可能,轧辊压板螺栓松动或断裂,轧辊下沉引起。检修时,打开序号 7 端盖(见图 3)检查,发现螺栓松动和断裂。
3.3.4 更换操作侧轧辊装配,长期跟踪,使用正常。
4 改进措施:
现状:轧辊压板上的螺栓规格:M36*38.8 级;数量 8 件;单个螺栓保证载荷 51.9*104N;轧辊重量为 40*104N;轧辊载荷为20*105N。安全系数为 51.9*104*8/20*105 ≈ 2.1;在轧制冲击场合,安全系数 >5,所以 M36 螺栓无法承受当前轧制冲击载荷。
M48*310.9 级螺栓单个保证载荷为:134*104N
安全系数:134*8/200=5.36。
轧辊轴承压板螺栓由原来的 8 颗规格为 M36*3*1208.8 级改为M48*3*12010.9 级。
实践证明:螺栓寿命由原来的 3 个月提高到 2 年以上,立轧机运行稳定。
5 结束语
立轧机采用下传动结构形式,轧辊装配设计存在缺陷,在现有条件下进行改进,采取措施后,减少了立轧机的故障率和维护工作量,提高了钢板的成品质量。
参考文献:
[1]邹家祥 . 轧钢机械北京:冶金工业出版社 2000作者简介:
徐伟明,本科,厂长、工程师,单位:江阴兴澄特种钢铁有限公司,研究方向:设备技术管理,生产管理。