低氮燃烧器改造及其存在问题处理分析
2015年7月22日 17:08 作者:万丽娟 国家知识产权局专利局专利审查协作万丽娟 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 510530
【文章摘要】
本文以我国某地的电厂机组锅炉燃烧器为例,首先分析了低氮燃烧器的改造方案,继而就其中所存在的问题进行探讨,旨在降低有害物质的排放量,提高低氮燃烧器的燃烧效率,改善炉底漏风、汽温低等问题,以供参考指正。
【关键词】
低氮燃烧器;改造;排放量;再热汽温
该电厂的机组锅炉低氮燃烧器配置有SCR 脱硝装置,年均液氨消耗量将近680 万,包括催化剂更换费用在内的维护费用更是高达730 万元,并且该低氮燃烧器不具备满足第三时段排放标准的条件。因此,该电厂对其进行改造,经过改造后, 炉膛出口的NOx 值达标,然而其运行参数也发生了相应的变化,影响到汽温、再热汽温等。
1 电厂锅炉概况低氮燃烧器概况分析
该电厂的机组锅炉属于自然循环汽包炉的范畴,具备一次中间再热的功能,其基本构造为直流燃烧器、全钢架悬吊结构、四角切圆燃烧器。其制粉系统为正压冷一次风直吹式系统,各台锅炉均配备五台中速磨煤机,一台处于备用状态。锅炉的主要设计参数为:最大连续蒸发量为1105t·h-1 ;额定蒸汽温度为540℃ ; 额定蒸汽压力为18.0Mpa ;给水温度为275℃ ;进/ 出口温度为335/530℃。低温过热器、旁路过热器、末级过热器等共同组成锅炉过热器系统,末级过热器的入口位置设有I级减温器,以调整炉膛辐射受热面的吸热量,加装喷水减温器,防止因温度过高而出现生产事故。
2 改造方案
在充分调研与论证的基础上,采用双尺度低NOx 燃烧技术改造锅炉低氮燃烧器,优化调试锅炉。具体的改造方案为: ①将现有的燃烧器组件全部更换,重新布置燃烧器,调整原先的切圆直径,1 号与3 号角切圆扩大到1183mm,2 号与4 号角切圆则维持原状。②将原先的SOFA 燃尽风全部拆除,选定主燃烧器的上方位置设置3 层分离SOFA 喷口,同时将原先的SOFA 燃尽风组件全部更换。③选用上下浓淡之间自带稳燃钝体的燃烧器作为一次风喷口。④废除小部分空气风室,选用二次风室新型结构,以减小空气风室面积。⑤在原基础上增设紧凑燃尽风室,加装贴壁风于其左右两侧。⑥引进节点功能区新型技术,选定一次风喷口位置加装贴壁风。
促使一次风、下端部风保持逆时针旋转状态,二次风与SOFA 燃尽风则保持顺时针旋转状态,一次风与二次风保持6.5°角偏置,以顺时针反方向切入,构造空气分级(横向)。重新进行风量分配,扩大主燃烧器区一次风喷口与二次风喷口的面积,以契合入炉煤种的燃烧特征,降低主燃烧器区的风量,尤其是二次风量,构造空气分级(纵向),保证燃烧器具备上下摆动的功能。增加高位燃尽风量,以降低其对炉膛出口烟温的影响,调整炉膛出口温度,实现低NOx 排放的改造目的。经改造,NOx 的排放量可控制在180mg/m³ 左右,CO 的排放浓度则控制在110μL/L 左右,液氨费用得以降低。
3 存在的问题与解决措施
经过改造之后,锅炉的受热面、半辐射、再热器辐射、吸热量比例等均发生了较大的变化,导致各负荷阶段机组的再热汽温急剧降低,下降幅度约为12℃— 15℃。针对机组升降负荷而言,其下降温度> 35℃ /min 的现象屡有发生,严重威胁汽轮机的安全,缩短其使用寿命。在深入分析低氮燃烧器原理的基础上,笔者认为其所存在的问题主要在于如下几个方面:①在负荷波动的状态下,SOFA 的调整速率较慢,严重影响炉膛的烟温。②一次风率过高,二次风的调整作用有待强化。③低氮燃烧器的二次燃烧区域温度不够。针对低氮燃烧器所存在的问题,需要采取具有针对性的解决措施,具体如下:
3.1 调整二次风配比
参照双尺度的燃烧特性,应当在燃尽区内设置一个热负荷中心,以避免对辐射受热面的吸热效果造成不利的影响。在燃烧区富氧燃烧的情况下,二次燃烧区域的热负荷会快速下降,制约着辐射受热面的热量吸收。鉴于此,可对二次风配比进行合理的调整,降低主燃烧区域的二次助燃风与周界风,保证燃烧区氧含量充足,继而提高二次燃烧区热负荷。伴随下层二次风量的逐渐下降,锅炉压力却会上升,所以在调整的过程当中,需要注意二次风量的客观局限性。
3.2 降低一次风率
鉴于该燃烧器的制粉系统管道比较长,并且管道的阻力也比较大,基于确保带粉性能的重要目的,所以一次风的风量一般都比较大。一般而言,一次风煤比的合理比例为2.4—2.6 之间。为了调整主燃烧区域的氧含量,就必须要降低一次风率。首先,调整磨煤机液压的加载系统以及出口分离器挡板,随后根据实际情况把一次风率降低到2.0—2.1 之间。假设其余的边界条件维持恒定不变,那么降低一次风率的效果是非常显著的,能够在原先的基础上将再热汽温提升3℃—4℃。
3.3 调整燃尽风
一般情况下,在炉底出现漏风问题的前提下,低氮燃烧器的火焰中心会明显提升,导致炉膛出口温度过高,继而引起减温水量增加。然而,经过改造之后,炉底漏风可对主燃烧区氧量实现有效的补充,起到了降低再燃烧区燃烧份额的作用,但是也带来了受热面吸热不足与再热汽温过低的问题。因此,需要对燃尽风进行适当的调整,减少漏风量,重新调整氧量,并且对燃尽风进行调整,原则上不会对再热汽温造成任何影响。鉴于该电厂的机组锅炉低氮燃烧器依旧以干排渣系统为主,在维持冷渣风量恒定的基础下,将所存在的漏点实现封堵,将干排渣机调整风门关闭,可起到降低炉底漏风率的作用。经过对燃尽风进行适当的调整,再热汽温也会随之升高,最高可升至540℃左右,再热汽温的控制可通过SOFA 的摆动加以实现。
在改造低氮燃烧器之前,其再热系统仅配备一级减温水,位于墙式再热器入口的位置,并且无中间点温度测点,导致出现了汽温容易波动、减温水响应时间过长等一系列的问题,再加上减温水阀门线性非常差,不便于进行再热汽温的调节操作。因此,可在计算出处开度、流量、曲线的基础上,优化燃烧配风并治理炉底漏风,确保再热汽温达标,在调整的过程当中,可令SOFA 摆角以及燃烧器参与其中, 避免负荷变化对汽温造成过大的影响。
4 结语
综上所述,针对低氮燃烧器的现状对其进行改造,可切实提高低氮燃烧器的使用性能,保证再热汽温满足相关的使用要求。然而,无论是调整之前,抑或是调整之后,低氮燃烧器所存在的问题依旧不能忽视,需要从调整二次风配比、降低一次风率、调整燃尽风等方面出发,合理调整,科学改造,对相关的技术难点问题继续加以明确。
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应用技术
Application Technology